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真空擠出機系統有利于節能設計 |
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1.重視成型部件設計
現在磚瓦行業普遍存在重視真空擠出機而忽視成型部件。不少磚機廠的真空擠出機比較好,但機頭、機口、模芯等部件卻是劣質品,機頭結構和形狀都不合理,隨便幾塊鋼板拼焊在一起,機口的斜度大,模芯、芯桿、芯架十分粗糙,又不耐磨,這樣的
成型部件不要說生產燒結空心砌塊,就連生產一般的空心磚也很難,這也是造成磚機成型電流偏高的重要原因。進口磚機的成型部件內腔光滑如鏡,全部都是耐磨件,具有潤滑和調節泥條整個截面上各點速度一致的功能,可以提高制品成型質量,減小有害阻力,降低成型電流。
2.降低成型系數也是成型中的有效節能措施
成型系數是指擠出機泥缸出口的截面積與機口出口橫面積之比,也稱作壓縮比。降低擠出時的成型系數有顯著的節能效果。成型系數的大小要根據原料確定一個合理的數值,達到節能的目的。有的磚機制造廠,出廠的600型真空擠出機長期以來一直配置單機口生產孔洞率25%以上,尺寸為240mm×125mm×90mm的多孔磚,壓縮比高達12以上,造成成型電流高、機頭發熱、泥缸溫度高等現象。后來,有的磚廠改為雙泥條出口,壓縮比降到6以下,情況就大為改觀了,萬塊磚的電耗降低了大約200/0,取得了很好的節能效果。國外的真空擠出
機,采用出雙泥條和多泥條的十分普遍,有的大型真空擠出機甚至有十幾條泥條的出口。現在國產真空擠出機越做越大,不少廠家仍然習慣于配置壓縮比很高的單出口,這種狀況必須立即改變,這是一件花很小的代價就可以取得很大的節能效果的大好事,何樂而不為? |
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